混凝沉淀-过滤工艺处理选矿废水
一、废水水质和排放标准
废水排放量为1200m3/d;为选矿溢流废水,废水中不仅含有大量悬浮物,而且往往还含有砷、铅、锌、镉等的离子及其化合物。
对水质分析可知,该溢流废水SS含量高,且悬浮物颗粒细小,自然状态下极难静沉,呈现出稳定胶体状态;含有少量金属离子及其化合物;废水中的CODcr浓度较低,略高于排放标准,通过有效去除废水中的SS可较大幅度降低废水中的CODcr。
因此,本工程关键之处是对废水中的SS和重金属离子的去除,首先必须使用混凝剂破坏水中胶体的稳定性,使其脱稳,随后利用助凝剂的吸附架桥作用,形成较大的絮凝体,再通过重力作用使其沉淀下来;同时,废水中的许多重金属离子可以生成氢氧化物沉淀去除,所以可以调整废水的pH值,使重金属离子在碱性条件下,生成氢氧化物沉淀,并与悬浮物一起参加混凝反应,形成絮凝体后,在沉淀池内沉淀去除。
二、工艺流程选择
1. 小试试验。取一定量的废水,向其中投加浓度为1mol/l的NaOH溶液调节废水pH至一定值,然后分别在废水中投加一定质量浓度的硫酸铝、三氯化铁、硫酸亚铁和PAC溶液,以120r/min的转速搅拌1min,再加入一定质量浓度的PAM溶液作为助凝剂,以60r/min的速度搅拌1min中,静置沉淀30min,取其上清液测定SS。
通过实验得出结论:当调节废水pH为10.5,采用PAC作为混凝剂,PAM作为助凝剂,两者配合使用,PAC的投药量为100mg/l,PAM的投药量为2mg/l 时,混合液迅速形成大量絮状物,且絮状物互相聚集结团快速沉降,上清液澄清透明,无絮凝体残留。有效去除废水中的SS和重金属离子,SS的去除率可高达96%,降至80mg/l左右。
2. 工艺流程(流程图略)。通过对废水水质的分析和试验结果,决定采用“混凝沉淀+ 过滤”的工艺对废水进行治理。
三、主要构筑物参数及设备选型
1.pH调整池1。数量1座,设计水量Q=1200m3/d(50m3/h), 地上式钢砼结构+防腐形式,工艺尺寸为2.0m×2.0m,总深3m,有效水深2.5m,有效容积10m3,停留时间为12min。
附属设备:氢氧化钠溶药和加药系统一套,加药泵2台(1用1备),型号为OD50,流量0~72l/h,功率40W,输出信号4~20mA ;在线pH计1台,pH 控制范围为0~14,输出信号4~20mA ;搅拌机1台(轴及桨叶防腐),竖立式,转速65rpm,功率1.5kW。
2. 混凝反应池。数量1座,设计水量Q=1200m3/d(50m3/h), 地上式钢砼结构+ 防腐形式,工艺尺寸为2.0m×2.0m,总深3m,有效水深2.5m,有效容积10m3,停留时间为12min。
附属设备:DN150管道混合器1套;PAC和PAM溶药和加药系统各1套,PAC储药池1座,容积2m3,加药泵4台(2用2备),型号为OD50,流量0~72l/h,功率40W,输出信号4~20mA;搅拌机1台(轴及桨叶防腐),竖立式,转速65rpm,功率1.5kW。
工程中pH调整池1、混凝反应池合并建造,总共2 格,串联使用。
3. 斜管沉淀池。数量1座,分为2格,设计水量Q=1200m3/d(50m3/h), 半地上式钢砼结构+防腐形式,工艺尺寸为10.3m×5.7m(0.5m为配水区),总深6m,有效水深2m,有效容积117m3,停留时间为2.3h,表面负荷为1.0m3/m2.h。
附属设备:均匀布水系统2套;Φ80斜管填料50m3,斜管填料支架50m3;H300三角出水堰40m;静压排泥系统1套。
4.pH 调整池2。数量1座,设计水量Q=1200m3/d(50m3/h), 半地上式钢砼结构+ 防腐形式,工艺尺寸为3.0m×3.0m,总深3m,有效水深2.5m,有效容积22.5m3,停留时间为27min。
附属设备:搅拌机1台( 桨叶为不锈钢或ABS材质),型式:竖立式,转速:65rpm,功率:2.2kW;加药泵2台(1用1备),型号:OD50,流量0~72l/h,功率40W,输出信号4~20mA;pH计1台,pH控制范围:0~4,输出信号4~20mA;加药系统1套。
5. 砂滤池。数量1座,分成2格,设计水量Q=1200m3/d(50m3/h), 半地上式钢砼结构+ 防腐形式,工艺尺寸为7.0m×3.0m,总深5m,有效水深4.5m,有效容积94.5m3,停留时间为1.9h。
附属设备:均匀布水系统2套;反冲洗系统2套;反冲洗泵1台,型号为QW250-600-15-45,流量600.0m3/h,扬程15.0m,功率45kW;石英砂100m3;滤料垫层及支架2 套。
6. 清水池。数量1座,设计水量Q=1200m3/d(50m3/h), 地下式钢砼结构形式,工艺尺寸为6.25m×1.9m,总深4m,有效水深3.5m,有效容积42m3,停留时间为50min。
7. 污泥浓缩池。数量1座,分成2格,设计水量Q=1200m3/d(50m3/h), 地上式钢砼结构形式,工艺尺寸为6.0m×3.0m,总深5m,有效水深4.5m,有效容积81m3,储泥时间为3d。
附属设备:上清液回流系统2套,沉淀区污泥搅拌系统2套( 利用压缩空气气源); 空气压缩机1台,排气量0.25m3/min,压力0.7MPa,功率2.2kW;气动隔膜泵2台(1用1备),流量为0~4.0m3/h,出口压力6kgf/cm2 ;板框压滤机1台,过滤面积25m2,功率1.5kW,干污泥收集系统1 套。
四、运行
1. 调试。工程pH调整池1中加入氢氧化钠溶液,调节pH至10.5,采用加药泵与在线pH计联动使用,自动加药至pH为10.5。NaOH的配比采用1.5%的质量分数,即向1m3溶药桶中加入15kgNaOH,加水搅拌使其溶解。
混凝反应池中加入絮凝剂PAC和PAM,使废水与投加药剂充分混合,让废水中的悬浮颗粒物形成絮凝胶体。PAC的最佳投药量为100mg/l,PAM 的最佳投药量为2mg/l, 采用加药泵控制PAC 和PAM 的投加量,24h 连续加药。
斜管沉淀池的主要作用是根据沉淀的浅层理论,在沉淀池中设置斜管,废水进入斜管池时,使废水在斜管中流动湿周增大,降低雷诺系数。控制流量和流速,使废水处于层流状态,利于废水中颗粒的沉降,去除废水中的悬浮物。
pH调整池2的主要作用是将沉淀池出水的pH调至中性,使废水pH值达标。pH调整池2中加入废酸,将工业废酸放置在溶药桶中,采用加药泵投加,与在线pH计联合使用,控制出水的pH值为6~9。
砂滤池的作用是进一步去除废水中的SS和CODcr。滤池连续运行一段时间后,滤层截留的SS不断增加,需对其进行反冲洗,根据调试的运行情况,确定砂滤池的反冲洗时间为6min,周期为7d。
2. 运行效果。工程经过15d左右的调试后,系统进入正常运行阶段。经过1个月的连续稳定运行,出水水质稳定可靠。
整个系统稳定运行期间,SS的总去除率高达97.8%,CODcr的去除率达46.4%,出水的各项指标都达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准。
五、经济分析
1. 工程总投资。工程总投资100万元,其中土建部分投资为47 万元,设备材料及其他费用合计53万元。
2. 运行成本。综合测算电费、人工费及药剂费,每天的运行成本为0.6元/吨水,运行成本较低,经济上可行。
六、小结
综上所述,该工艺具有工艺先进,流程简洁,结构紧凑,操作简单,管理方便,无二次污染,工程投资省,运行费用较低,处理效果好。
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